来源:潞安化工集团网站 时间:2021-11-22 10:48:39
百萬噸級膏體充填開采項目作爲一張閃亮的“綠色名片”,是高河能源深入實施創新驅動的生動實踐,也是“在轉型發展上率先蹚出一條新路來”的努力探索。
一年來,高河能源完成了集團首個充填開采工作面E1302的充填面回采和收尾工作,通過不斷優化調整生産組織、優化升級充填工藝、優化改造隔離工藝,實現從摸索探路到穩定運行,從5天三刀煤一個循環到2天四刀煤一個循環,高效率、高標准、高質量,真正實現了“矸石零排放”“地表零沈降”“水體零破壞”。
以綠色充填謀發展新優勢
在“碳達峰、碳中和”的戰略背景下,高河能源堅持“綠水青山也是金山銀山”的發展理念,把綠色轉型低碳發展作爲長遠大計,在綠色充填開采方面持續發力,致力于走綠色、高效、安全、可持續發展之路。
綠色充填開采是煤炭開采工藝的變革,是將煤礦産生的矸石、電廠廢棄物粉煤灰等資源化利用的現代綠色采礦技術。自2020年4月開始,高河能源充填開采系統組織井上下膏體試生産,一直到2021年10月25日,完成E1302充填工作面回采,累計完成157個采充循環,充填推進390米,充填采煤48.8萬噸,充填膏體27.7萬方,複用矸石37.3萬噸。根據地表沈陷觀測,目前地面控制效果佳,沒有發現裂縫等情況,地面建構築物得到良好的保護。
2021年4月1日,高河能源宣布成立充填開采專業化隊伍,擁有豐富理論知識和充填經驗的李雙利被任命爲充填開采隊隊長。8個月以來,他帶領120名員工不斷攻堅克難、優化生産組織、探索最優充填工藝,培養了一個又一個技術尖兵。
刚成立的充填开采队是一个拥有70%新工人的队伍,面对新工艺、新技术,他们手足无措。“为了让新工人快速且牢牢掌握该技术,我们用以‘老’带‘新’、以‘一’带‘多’的方式, 让老员工充分发挥‘传帮带’作用,让新员工不断从实践操作中总结经验,加强个人技能学习。”李双利说。
隔離充填工是該隊唯一的工種,每一個人既是隔離工,也是充填工,還是檢修工,“一人多崗”的模式不僅使人員分配做到最佳,而且大大提高了工作效率。
膏體是充填最重要的材料,膏體的好壞取決于充填材料配比。爲了得到最好的材料配比,膏體充填實驗室因此誕生。
“膏體充填實驗室是膏體充填站的重要組成部分,實驗室的建立,讓我們可以實現常用原材料時時檢測、檢測結果快速獲得、膏體料漿分批檢測等。還能通過實驗室和現場、井上和井下、理論和實際的深入聯系和反饋,更好地指導充填配料、服務充填生産。”生産技術部副部長郭子程說。
以技術創新謀競爭新優勢
綠色智能、安全高效,已成爲礦井可持續發展的時代要求,致力創新驅動、加快轉型升級,成爲礦業繁榮發展的必然選擇。如何進一步提升工作效率,創造更好的成績?答案不言而喻,就是創新。
高河能源始終積極踐行精益思想指導下的“算賬”文化,以成本和效率爲出發點,在“降”字上下功夫,在“增”字上想辦法。
割煤、隔離、充填是充填開采提産達標最重要的組成部分,而堵管和漏漿是充填過程中存在的最大問題。爲全面杜絕端頭尾隔離漏漿問題,保證充填開采穩步推進,高河能源不斷優化隔離工藝,升級隔離體系。
“我們首先加強頂部隔離,對廢舊隔離布進行再利用,消除頂板滲水通道,避免了在充填過程中滲水導致的漿體離析;其次加強底部隔離,清除下隔離側向壓力,降低了底隔離滲漿的風險;最後強化角隔離,針對端頭尾隔離角進行二次防護。通過這三項隔離優化,形成了凹型隔離防護圈,實現了端頭尾隔離‘零漏漿’,全面提升了充填隔離質量。”充填開采隊孛一峰說。
隔離布規格的調整是優化隔離工藝、提質增效的舉措之一。“我們采用大尺寸隔離布做隔離,有效減少了隔離搭接環節工作量和風筒膠使用量,每組隔離由單班15架提升至25架,隔離組數由最初的12組縮減至8組,單組隔離效率提升66.7%。”李雙利說。
爲提高月度充填産量,減少單循環用工數,提高充填效率,降低噸煤材料成本投入,2021年6月,生産技術部通過材料革新,將頂板的雙層金屬網調整爲柔性網,不僅取得了較好的護頂效果,而且降低材料成本20.1%,平均每循環用工減少27.5個,效率提升78.6%。
節能降耗、降本增效、充分發揮創新力量,將極大提升降本增效的效果。高河能源一直努力在效率和成本中尋找平衡,不斷優化充填體系,加快設備技改、系統升級,實現效益最大化。
以敢闖敢拼謀創新新優勢
自黨史學習教育開展以來,充填開采隊將黨史學習教育和落實精益思想指導下的“算賬”文化相結合,力促班組核算機制落地。建立“班組創新小組”,制定符合實際的創新獎懲制度等措施,極大地激發了員工參與創新的積極性和主動性。
“付華強式清帶器”就是在這樣的背景下應運而生。爲解決大皮帶原有U型清帶器容易因中間卡絆煤矸造成清帶器失效的弊端,付華強帶領班組成員,發揮大家的創造力,創新研制出該裝置。
原來,E1302工作面機頭尾落差15米,膏體牆在凝固過程中滲出大量水分加上生産過程中設備中的冷卻水、噴霧水、底溜水全部彙聚在煤流中,會造成皮帶帶回煤支起U型清帶器進而導致失效,極大地制約了礦井運輸系統安全。
“我們利用杠杆原理,通過在原U型清帶器轉軸連接一個小清帶器制作而成,這樣不僅可以有效避免U型清帶器卡絆煤矸導致的清煤不全現象,而且可以防止煤炭在機尾滾筒積聚,保護運輸系統的平穩運行。”充填開采隊付華強說。
在綠色充填開采過程中,充填漿體需要在地面進行攪拌配比,通過管路長距離輸送至井下充填。長距離的輸送,會造成堵管風險。一旦發生堵管,管路漿體會在2個小時後失去流動性,時間越長,解決難度就會越大,我們必須保證在2個小時黃金時間內解決,否則將對充填開采效率造成極大的影響。
該隊技術人員變難題爲課題,積極研究管路快速疏通裝置。“我們在實驗中,發現正向沖擊疏通法效果不明顯,于是我們科學計算壓力,在保障安全的前提下,在井下精確布置打壓點,創新制作反向打壓裝置。在經過多次的實驗和驗證後,該管路快速疏通裝置能夠在1.5個小時內順利完成管路疏通工作,應用效果良好,有效保證了充填開采系統的穩定可靠,目前該裝置已經申請國家發明專利。”孛一峰說。
除此以外,還有創新尾梁回撤工藝,充分利用力學原理和支架原有結構,科學設置回撤角度,回撤時間從常規的5個循環縮短至3個循環完成回撤,效率提升67%;優化充填支架下隔離板結構,解決了支架滑道開裂導致的下隔離板倒伏問題,避免了支架升井大修,爲下一個充填工作面的設備安裝贏得了時間。
隊組成立以來,充填開采隊單循環用工由205工減少爲170工,勞動生産效率提升20.6%,班組員工提出合理化建議20條,應用並促進現場改進5處。
(文/图 雷淼淼 连雅男)
責任編輯:李世臣
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